EMCA
来源:
山西铝厂水泥厂风机高压变频调速项目
如需了解更多节能方案和节能改造服务,请咨询低碳网专业专家团队。
一、案例名称
山西铝厂水泥厂风机高压变频调速项目
二、案例业主
山西铝厂隶属中国铝业公司,是拥有资源、能源、建筑材料、高新科技、建筑安装新型材料、现代服务等产业多元化的大型企业集团。现有资产50亿元,年销售收入30亿元。
水泥厂拥有一条日产1500吨熟料的新型干法回转窑生产线,设计年产60万吨新型干法水泥,目前实际年产35万吨。铝厂主要有球磨机、破碎机、冷却机、立式磨、烘干机及配套的高低压风机等用能设备,用能占70%以上。
三、案例内容
1.原系统(设备)主要参数及用能情况
原料磨风机:额定电压6kV,额定功率450kW,年运行时间约300天
额定功率水泥磨风机:额定电压6kV,355kW,年运行时间约300天
两台设备耗能折合13.9kW·h/吨(按目前实际年产35万吨水泥计算)。
2.节能改造内容
山西铝厂水泥厂两台6kV高压风机(450kW原料磨风机、355kW水泥磨风机名一台)在实际运行中风量随生产水泥的规格不同风量要求也不同,而以往的风量调节方
式使用风门调节,这样有一部分能量损耗在风门上,针对此情况,采用高压变频器对其进行节能改造。
3.系统(设备)改造后用能情况
原料磨风机和水泥磨风机两台高压风机变频节能改造后,变频装置运行稳定,节能效果显著,较之改造前,两台变频设备的节电率达到26.7%。
4.项目实施情况
2010年4月,节能服务公司派工程技术人员到水泥厂进行实地考察,在此基础上做出了节能技术改造方案,并与对方采用技术交流的方式沟通,用户决定采用高压变频器前期一切费用由节能服务公司来承担。同时,若高压变频器没有达到预期的节能效果则退回设备。此项目于2010年6月20日与用能单位签订了效益分享型的合同。该项目于2010年6月下旬开始筹备生产,8月开始进行安装前的现场清理及土建等,设备于10月初正式进行安装,10月中旬竣工,设备正常运行两个月后,于12月下旬进行验收。
四、项目年节能量及节能效益
两台高压风机在改造前生产每吨熟料耗电13.9kW·h,而在改造后,通过高压变频器的试运行,测算出此两台设备生产每吨熟料耗电10.19kW·h,节电率达到26.7%。按照目前实际年产量35万吨熟料计算,两台高压风机改造前年耗能486.5万kW·h,改造后年耗能356.65万kW·h,年节约用电129.85万kW·h,按照现行标准(电力折标系数按3.40x10-tce/kW·h)折算,即每年可节约441.49吨标准煤。
在产生环境效益的同时,还产生可观的经济效益。按照目前实际产量35万吨熟料根据该水泥厂的电费0.465元/kW·h,节能设备年节能129.85万kW·h计算,两台高压变频器一年可以为企业节省资金60.38万元。
五、商业模式
该项目采用合同能源管理模式,属于节能效益分享型,按节约的电费来分成,节能服务公司与用户分享比例为8:2。当节能服务公司的节能分红收益累计达到167万吨熟料(期间设备所有权归节能服务公司),节能设备无偿转赠用户。
设备安装调试,双方检测后(双方同意采用电度表测量安装前后的设备用电量)根据合同和补充协议,双方议定安装节能设备后吨熟料节约电费为1.725元/吨,合同期内按照8:2的比例,节能服务公司吨熟料节能效益分享金1.38元,累计达到167万吨熟料,即总计230.46万元,用户吨熟料节能效益分享金0.345元,即总计57.615万元。在节能效益分享期内,用户每个季度的首月10日前将季度的节能效益分享款付给节能服务公司。
六、融资渠道
该项目的资金来源于节能服务公司的自有资金,总投入120万元左右,包括原材料的采购、项目产品技术的设计、开发、现场施工、设备运行和效益分享期间的维护费用等。
特别声明:本网站转载的所有内容,均已署名来源与作者,版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。凡来源注明低碳网的内容为低碳网原创,转载需注明来源。